基于PLC和變頻器的X光工業(yè)電視控制系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2019-07-13 17:22:12來(lái)源:
勝利油田淄博制管有限公司黃法春楊振鐸基于,10和變頻器的又光工業(yè)電視控制系統(tǒng)利用,和變頻器設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)速度按設(shè)定比例變化運(yùn)行,極大的減輕了操作者光工業(yè)電視檢,鋼皆焊縫1質(zhì)量的過(guò)程中,光發(fā)生器和成像系統(tǒng)固定不動(dòng),鋼管在檢,車托輥上橫向旋轉(zhuǎn),檢,車在縱向上行走,從而使焊縫的影像呈現(xiàn)在電視屏,上,供檢查者觀看。原控制系統(tǒng)完全由操作者操縱兩個(gè)電位器來(lái)控制兩個(gè)方向的速度,操作難度大,很難達(dá)到兩個(gè)速度按比例運(yùn)行。
系統(tǒng)紺成系統(tǒng)組成1.控制核心是,由汁算出兩臺(tái)變頰器所需要的速度控制變頻器運(yùn)行,經(jīng)減速機(jī)帶動(dòng),光檢奄車行走和托輥旋轉(zhuǎn)。
入,32點(diǎn)繼電器輸出作為各種開(kāi)關(guān)按鈕限位的輸入,輸出控制所有的指燈中間繼電器電磁閥變頻器的運(yùn)行狀態(tài)。尸,2 8父有點(diǎn)漏輸入,接受位十進(jìn)制撥碼器的輸入,用它輸入成型角度。,又216丁有16點(diǎn)晶體管輸出,用于控制臺(tái)變頻器的運(yùn)行頻率。變頻器選用菱的產(chǎn)品FR5401.5kAC4001.5kW 1讓,00,1此評(píng)帶尸只六5,數(shù)字輸人口,用于控制臺(tái)1.51行走電機(jī),驅(qū)動(dòng)檢,車縱向行走和臺(tái)從呢的旋轉(zhuǎn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)托輥帶動(dòng)鋼管橫向旋轉(zhuǎn)。只電位器用于變頻器運(yùn)行頻率的微調(diào)。
控制原理管般是由5001600,寬的鋼帶經(jīng)螺旋成型器,產(chǎn)生螺旋縫再焊接而成,生產(chǎn)出良徑為2731620而的系列鋼管。由于,批鋼管的外徑和所用的鋼帶寬度不同,螺旋成型器的成型角就不相同,般在3570之間,形成的螺旋縫同鋼管的軸線夾角就不相,由此在,光工業(yè)檢,中存在如下公式Vx軸向行走速度a鋼管的成型角工作原理在鋼管的又光工業(yè)檢,中,要求不論按什么速度檢,焊縫的影像始終穩(wěn)定在監(jiān)視器的屏幕中部,要達(dá)到此要求必須根據(jù)檢,速度變化來(lái)調(diào)整檢查車的行走速度與鋼管旋轉(zhuǎn)速度,使之保持公式1的比例關(guān)系。
檢,開(kāi)始,輸人巳知成型角,只用單動(dòng)旋轉(zhuǎn)使焊縫成像在監(jiān)視器中央部位,然后開(kāi)始聯(lián)動(dòng)檢裔,由PLC計(jì)算出tana值給定Vi,由按公式1計(jì)算出送到變頻器1和變頻器的數(shù)卞輸入口,驅(qū)動(dòng)檢查車電機(jī)和旋轉(zhuǎn)托輥電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
微動(dòng)調(diào)節(jié)由于段編碼器只能輸入整數(shù)位,若成型角出現(xiàn)1的數(shù)值則無(wú)法輸入,因此利用變頻器的模擬輸人口2輸入個(gè)由電位器調(diào)節(jié)的05,內(nèi)部編專銓報(bào)道電位器技術(shù)應(yīng)用程使模擬輸人2與數(shù)卞輸人口的基本速度相加,產(chǎn)屯所要求的檢查速度。
哽件設(shè)1硬件設(shè)計(jì)主要介紹,4變頻器的接口部分,其余的開(kāi)關(guān)。繼電器部分從略2.變頻器的數(shù)字口有14個(gè)端子口,分別是用地,足選通信兮,父0,34,7,8,組成位十進(jìn)制整數(shù),接受頻率設(shè)定直;口1工用40,47和5053組成位十變頻器,用54和55分時(shí)選通變頻器,使其能接受頻率信兮。這種設(shè)計(jì)抗干擾能力強(qiáng),傳輸距離長(zhǎng),可用于惡劣的工作環(huán)境。
軟件設(shè)1定不同的檢,速度,設(shè)計(jì)數(shù)字電位卟,可以避免使用校擬口,加減速互鎖按鈕分別接入,031和父032口,用定時(shí)器丁200和專銓報(bào)道肘50每隔3通斷次,當(dāng)加速鍵按下時(shí)。82,0不驅(qū)動(dòng),內(nèi)部增降序。
計(jì)數(shù)器,200開(kāi)始增序記數(shù),直到松開(kāi),然后把2,的數(shù)值送到數(shù)悄寄器,作為電位計(jì)的設(shè)定數(shù)值,并檢查設(shè)定數(shù)沆是否在上下限以內(nèi),在實(shí)際檢查,斤走變頻器的使用頻率般在,25沿之間,程序中設(shè)定頻率范圍為輸出頻率,的汁算工作開(kāi)始,把段編碼器設(shè)定的角度通過(guò),40,47送到數(shù)值寄存器,0,并比較數(shù)值是否在35,70度范圍內(nèi),如不在范圍內(nèi),取其極限值,然后把,的數(shù)直送到送到變址寄仔器為了提正切值的運(yùn)算速度,設(shè)計(jì)個(gè)3570的正切沏門,數(shù)值,把3570的正切值35,2.為提高設(shè)定分辨肀。將01035,1070,以被查找。甲變址計(jì)數(shù)值擴(kuò)大100倍;當(dāng)減速時(shí),010100送人,20作為變頰器1的寄存器DOOOV杳出tana的數(shù)值送到,30.再把存有頻率設(shè)定數(shù)值的,10與,30相乘,送人寄存器,40,下201各產(chǎn)生1的定時(shí)脈沖,使輸入設(shè)定。
3主要程序流程把040100送入050作為另個(gè)變頻器的輸人設(shè)定。
兩個(gè)輸出子程序通過(guò)計(jì)時(shí)器丁20171產(chǎn)生脈沖,控制460通斷,分時(shí)調(diào)用兩個(gè)+程序產(chǎn)生域終輸出信4.當(dāng)調(diào)用子程序0時(shí),先將020的值送人厘100開(kāi)始的12位中,構(gòu)造出輸出信號(hào)的低12位,然后將肘212置位,構(gòu)造出輸出信號(hào)后將構(gòu)造好的輸出信號(hào)M100,河5輸出到4055,控制變頻器運(yùn)1.延時(shí)67將片選信號(hào)復(fù)位。同理調(diào)用另個(gè)子程序4控制另變頻器運(yùn)行。曰
