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變頻調(diào)速技術(shù)在改造雙速電機調(diào)速中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2019-07-12 11:34:40來源:

  腈綸部1991年引進的7臺再割針梳機,均采用意大利生產(chǎn)的雙速電機進行調(diào)速,高速額定轉(zhuǎn)速為1 465r/min.多年來,由于再割針梳機電氣傳動控制故障率高,雙速電機日常維護工作量大,部分配件己損壞而無備件,故改造其調(diào)速部分,比較大限度發(fā)揮該設(shè)備的應(yīng)有價值。

  交流電動機變頻調(diào)速是近期發(fā)展起來的高新技術(shù),它能無級調(diào)速,具有調(diào)速性能好,調(diào)速范圍寬,反應(yīng)速度快,精度高,效率高,能直接啟動鼠籠式三相交流異步電動機,且變頻器本身還具有體積小,重量輕,可靠性能強,節(jié)能效果好,使用壽命長等特點。這種調(diào)速技術(shù)在工業(yè)發(fā)達國家己普遍采用,是電氣傳動的主要發(fā)展方向。

  因此,由交流電動機和變頻調(diào)速器組成的先進的多級頻率調(diào)速系統(tǒng)改造雙速電機調(diào)速系統(tǒng)是極為有效的方法。現(xiàn)該7臺設(shè)備己分批全部改造,經(jīng)過多年的使用,其控制線路及轉(zhuǎn)動系統(tǒng)在功能、性能和控制靈敏度等方面均達到和超過了原進口設(shè)計的技術(shù)要求。

  2變頻調(diào)速的原理3對原電氣傳動系統(tǒng)進行技術(shù)分析改造前的再割針梳機(SMC)電氣傳動系統(tǒng),采用意大利生產(chǎn)的雙速電機進行低速和高速調(diào)速,即由交流接觸器KM1控制電機的低速運轉(zhuǎn)(額定轉(zhuǎn)速725i/min),交流接觸器KM2和KM3由于雙速電動機起動時沖擊電流大,且電機開停頻繁,故交流接觸器容易損壞。據(jù)記載,改造前平均每臺每年更換交流接觸器六次,而且雙速電機日常維護工作量大,部分配件己損壞而無備件,故改造其調(diào)速部分。

  通過分析,其控制系統(tǒng)具有如下自動控制功能:起動、停止、點動、面板控制開關(guān)、斷條壓輥停車、繞毛壓輥停車、門罩安全停車、緊急停車。

  如要對再割針梳機電氣傳動系統(tǒng)進行改造,就必須滿足上述各項功能。

  4變頻調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計4.1設(shè)計框圖經(jīng)過一系列分析,首臺設(shè)備的改造選擇了價格適中的日本富士變頻調(diào)速器FRN15G9S-4E(23kVA,額定電流30A)和國產(chǎn)三相交流異步電動機Y160L4(15kW額定電流30. 1A)組成的變頻調(diào)速系統(tǒng)。改造后的變頻調(diào)速系統(tǒng)框圖如所示。

  機柜梳制針控割氣再電關(guān)于雙速調(diào)速問題,這里利用了變頻器的多級頻率功能來實現(xiàn)三相異步電動機的雙速運轉(zhuǎn)。在硬件設(shè)計過程中,使用X1和X2兩個端子分別控制異步電動機的低速和高速信號輸入,在參數(shù)設(shè)定中,通過設(shè)定功能參數(shù)碼20和功能參數(shù)碼21的值來調(diào)整電動機低速和高速運轉(zhuǎn)速度。

  4.2變頻調(diào)速器選擇計算三相異步電動機確定之后,通常應(yīng)根據(jù)異步電動機的額定參數(shù)或根據(jù)交流電動機的實際運行參數(shù)來選擇變頻調(diào)速器,而選擇變頻器如只考慮容量不考慮電流,極易造成晶體管模塊燒壞。再割針梳機屬連接性基本恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,而用變頻器供電時,交流電動機電流的脈動相對于工頻供電時大,因此計算變頻器的容量必須留有適當(dāng)?shù)挠嗔?,通常要求:電動機的額定電流。

  根據(jù)實際測試,己知所使用的15kW三相交流異步電動機在實際運行中的比較大電流為20A.根據(jù)P= 1.732UIcSP公式可知電動機實際比較大功率為:這說明電動機處于輕載運行,即電機的實際負(fù)載比電機的額定輸出功率小,這種情況可選擇與負(fù)載相稱的逆變器容量。這里所選變頻器的額定電流應(yīng)滿足:I實電動機電流實際運行中的比較大電流。

 ?。~定電流30A)變頻器符合設(shè)計要求。

  4.3電纜選擇計算變頻器輸出的電壓和頻率是變化的,輸出電壓波形為矩形波,含有多級高次諧波,將在導(dǎo)線上形成附加功率消耗。因此,變頻調(diào)速電控柜布置時應(yīng)盡量靠近被控電機。當(dāng)相隔距離加時,電纜上的功率消耗隨著電纜長度的加而加,從而嚴(yán)重地影響整個裝置的運行效率。當(dāng)相距較遠(yuǎn)時,應(yīng)適當(dāng)大電纜截面,將電纜阻抗限制在一定范圍內(nèi),具體按下式計算。

  AV允許電壓降(V),取<2%額定電壓;Ie電動機額定電流(A +1X4動力電纜,總長度約10m.這里按電纜長期工作溫度不超過75 C時銅的電阻率為0.021其電纜單位長度的電阻值為電纜電阻(n)電纜長度(m)電纜電阻率(nmm/m)電纜截面積(mm)滿足設(shè)計要求。

  44該變頻調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)點該變頻調(diào)速系統(tǒng)反應(yīng)速度快、精度高、效率高,能直接起動三相異步電動機。

  該變頻調(diào)速系統(tǒng)具有調(diào)速性能好和調(diào)速范圍寬等特點,其低速和高速的速度可任意設(shè)定(在0~50Hz內(nèi)),能精確滿足工藝生產(chǎn)要求。

  該變頻調(diào)速系統(tǒng)控制線路簡單無需交流接觸器控制電機運轉(zhuǎn),起動或點動時不會產(chǎn)生大的沖擊電流,系統(tǒng)比較安全。

  該變頻調(diào)速系統(tǒng)具有節(jié)能效果好、使用壽命長的優(yōu)點。

  該變頻調(diào)速系統(tǒng)操作方便且具有多種保護和報警功能。

  該變頻器采用的是一種改進的負(fù)載調(diào)頻控制方式,因此運行時振動低、噪聲小。

  該變頻調(diào)速系統(tǒng)質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定,故障低,無易損件,因此幾乎不需要維修。

  45安裝與調(diào)試ElectronicPubli求將變頻器參1數(shù)功能碼在變頻調(diào)速系統(tǒng)安裝完成后,首先對所有接線作了全面檢查,并確認(rèn)無誤。在系統(tǒng)調(diào)試中,對變頻器各運行參數(shù)指令進行設(shè)定,為滿足工藝要速度124m/min)功能碼21參數(shù)設(shè)定為28Hz(線速度239m/min)加速時間設(shè)定為6s,減速時間設(shè)定為3s.在首臺改造設(shè)備的試開車過程中,曾遇到過絲束升頭困難的問題,但經(jīng)過對線路進行詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)時間繼電器KT1有問題,其一副延時斷開觸點接觸不好,消除KT1故障后,絲束升頭立即正常。在以后的其它6臺設(shè)備的改造過程中,安裝與調(diào)試均順利通過。

  5小結(jié)年第七臺改造完畢,其變頻調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)過多年的運行,狀況良好。我廠7臺再割針梳機均己由原雙速電機調(diào)速系統(tǒng)改為變頻調(diào)速系統(tǒng),這樣既解決無進口雙速電機的備臺問題,又能收到良好的經(jīng)濟效益,同時還為解決引進設(shè)備的技術(shù)改進做了有益的嘗試,使引進設(shè)備更好地發(fā)揮其優(yōu)越性。

  a改造后的再割針梳機,設(shè)備狀態(tài)良好,系統(tǒng)在功能、性能、控制靈敏度等方面均達到和超過原設(shè)計的技術(shù)要求。多年的運轉(zhuǎn)實踐證明,改造后的再割針梳機比原系統(tǒng)有明顯的經(jīng)濟效益。

  b.電氣故障減少。使用多年來,除電動機正常的周期性保養(yǎng)外,變頻調(diào)速系統(tǒng)至今未發(fā)生任何故障,而原來雙速電機調(diào)速系統(tǒng)據(jù)記載,平均每年的故障為18次,設(shè)備維修量大大減少。

  c設(shè)備備件費和維修工作量均大大下降。

  與改造前相比,1臺再割針梳機每年節(jié)約的備件費有3 600.00元左右。

  d減少非計劃停臺時間,提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。

  與改造前相比,以每年減少非計劃停臺三天時間計算,1臺再割針梳機一年可提高17t左右產(chǎn)量。

  e利用變頻調(diào)速控制實現(xiàn)節(jié)能降耗。經(jīng)測試,該再割針梳機一年節(jié)約用電33028.85度,以我廠工業(yè)綜合用電0. 62元/度計算改造后的再割針梳機每臺每年可節(jié)約電費20 f根據(jù)該變頻調(diào)速系統(tǒng)的節(jié)能效益和節(jié)省維修費用效果,投運20個月左右可以收回全部投資費用,加之提高了毛條產(chǎn)品質(zhì)量等隱形效益,實際投資回收期會更短,經(jīng)濟效益十分明顯。

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